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    活性污泥法在污水處理中的常見問題及故障解

    鉅大LARGE  |  點擊量:1823次  |  2019年10月25日  

    活性污泥法工藝是一種應用最廣泛的廢水好氧生化處理技術,其主要由曝氣池、二次沉淀池、曝氣系統以及污泥回流系統等組成。活性污泥法是好氧系統日常運行的核心,其處理效果受曝氣效果、停留時間、供風量、污泥濃度等諸多因素影響。緊接前兩期,我們今天繼續為大家分享活性污泥法運行中的常見問題及故障解答。如有不當之處歡迎文末留言指正。


    (一)普通活性污泥法處理市政污水,發生污泥膨脹,SVI>400,決定在曝氣池前端分隔設厭氧選擇器。由于這方面的經驗少,想搞清楚,如果把選擇器設大一些,會有什么不好的嗎?我們現在設厭氧選擇器站總生化池體積所謂25%,回流污泥與污水的接觸時間大約為1小時。


    解答:


    1.市政污水發生絲狀均膨脹,不太多見,因為市政污水成分合理,不像工業廢水成分單一而更易發生膨脹。


    2.增設前段厭氧池,的確是比較好的控制絲狀菌的方法。


    3.單從工藝上談,自然設置大一點為好!從您提供的資料來看,生化池停留時間是4小時,好像短了點,如果污泥負荷較高的話,建議放大該厭氧選擇器。


    (二)污水處理中,為什么沉淀池出水會帶綠色?池塘的水也是帶綠色。原因應該差不多吧!


    解答:


    我想池塘水帶綠色,絕大部分情況下是藻類所致。廢水的話,處理水達標排放,也會有諸如小球藻等游動型藻類滋生,使出水帶色,當然,由于源水帶色,而使出水帶色的情況也很常見,如印染廠廢水、紙廠涂布廢水等帶色廢水。


    (三)我們現在的污水暫時能達標,但是這是因為我們的管網還在建設,現在的進水很大部分都是修管網排過來的地下水,一小部分生活污水只來源于一所大學,所以進水的BOD很底。我們的設計進水是2.5萬噸/日,現在的進水量根本不能滿足連續進水,連續出水的工藝要求,日進水量大概就在8000方,現在如果不看SV30,水是能達標,但是曝氣池里好象沒污泥,想到3月份或4月份管網建設完成,城市大部分污水進來,沒有污泥,擔心達不到標,如果SV30能有個10%,我也沒那么擔心,但是現在2個月過去了,還是只有2%,而且用馬鐵爐烘后發現,有機成分只占做SV30污泥的20%左右,剩余的全是無機物質或惰性物質,這樣的污泥對于3或4月份進來的污水能否有效,真是讓人懷疑啊。


    解答:


    1.有的調查工作還是需要的,比如您的外圍管網建成后進水量、水質,需要有第一手參考資料,這樣您才能調控好您的生化系統來迎接進水。


    2.我想現在您沒有必要一定要提高mlss,事實上您也很難提高的,可以的話,在確定管網完成和進水的時間后提前半個月,對廢水投加多量(具體投加量根據計劃來水量及濃度確定)附加有機物,來提升mlss,工業甲醇比較便宜可以考慮的。


    3.這樣的話應該沒有問題,如果成本不合算,也不用投加附加有機物,直接等來水后慢慢培養,我想操作得當也不會有幾天超標的!


    (四)現在我們正在進行污水處理廠的啟動調試,本來情況良好,可是昨日進水PH發生變化(污水管道串進了鹽酸,運行了約20小時),導致二沉池跑泥,且出水渾濁。目前進水PH已經正常,曝氣池PH約6.5,二沉池PH約4.8。我現在已停止進水和回流,請問系統還能否恢復,下步該如何進行,請指教。在目前調試階段,污水進水量為100M3/h,COD為50mg/l,水溫約15度。


    解答:


    1.的確您運行了20小時,所以會跑泥。


    2.PH偏低,不進水是不對的!考慮可以進水。


    3.回流可以調小一點。


    4.通常情況,可能會短時間出水惡化,但可以恢復的,正常進水后,2~3天可以基本恢復正常的。


    5.對于生化系統收沖擊程度,最好用顯微鏡觀察一下原后生動物的活性來加以了解。只要該部分生物未解體,通常短時間恢復是沒有問題的。


    (五)我們廠采用的是氧化溝工藝,近來出水COD不達標(標準為100),SV下降,但出水清,而且DO與平時差不多(0.4左右),氨氮有點偏高(不過一直都有點高),能幫忙分析一下是什么原因造成的嗎?二段曝氣池有漂泥現象(AB法),曝氣量不大,DO不高,可能是污泥老化?


    解答:


    1.從您提供的數據來看,溶解氧似乎太低了,這樣又可能抑制正常均較團菌的正常增殖。適當提高到1.5,我想比較好!


    2.二段曝氣池有漂泥現象(AB法),曝氣量不大,DO不高,又可能是污泥老化,但污泥老化與曝氣量不大,DO不高沒有太大的關系的。導致污泥老化的原因以及出水漂泥,您可以看看本站前面的一些交流內容!相信會找到一些答案的!


    (六)我碰到一個問題,我們的二沉池近幾天發現了污泥成塊上浮,很松散,可能是污泥膨脹,但不是很嚴重。但我很奇怪的是,生化池的MLVSS在2000mg/l左右,泥齡比較短,污泥沒有老化,也是在控制范圍內,生化池的末端的溶解氧在2-4之間,很好啊。(我們用的是虹吸回流污泥,根據我的觀察,二沉池回流系統很正常,二沉池內的污泥沉淀基本上都回流了)。進水的COD也不是很高,二級出水COD在60mg/l以下(應該很不錯了),整個生化系統十分正常。在這種情況下,為什么會發生污泥膨脹?還有就是我們在用的三個二沉池,為什么只有一個會發生污泥上浮松散,而其他兩個卻很正常?


    解答:


    1.首先應該確認活性污泥是否有絲狀菌膨脹現象產生。膨脹到什么程度。


    2.通常如下方法可以判斷:a、SV30檢測。b、SVI檢測。c、顯微鏡檢查。但是好像您給我的資料中沒有這三個參數。


    3.我的經驗是,絲狀菌膨脹與廢水成分單一、溶解氧不足、食微比過低有關。其他因PH、溫度等原因導致的基本不會發生,最多是起到了輔助作用而已。


    4.廢水成分單一,正常菌膠團的生長容易受到抑制、而有的廢水成分卻利于絲狀菌的增殖。


    5.溶解氧不足,曝氣有死區,同樣利于絲狀菌增殖,主要體現在絲狀菌筆表面積巨大,低氧環境更利于其增殖。


    6.食微比過低導致絲狀菌增殖同溶解氧不足的原因基本相同的。


    7.正常菌膠團與絲狀菌所處的環境決定了是否會發生絲狀菌膨脹。


    8.以上解釋,還請仔細思考融會。


    9.通過診斷手段確定是否發生絲狀菌膨脹。


    10.如果是絲狀菌膨脹,你三個二沉池會同時發生膨脹現象的,不可能只有一個發生膨脹,所以還請確認是否發生了絲狀菌的膨脹。


    (七)新建污水廠在調試時應注意那些問題?主要的步驟有哪些?應該在哪里找相關的資料?采用的是(厭氧UASB+高負荷生物濾池法/固體接觸法)。


    解答:


    1.調試的問題我想您咨詢貴單位環保設施的設計施工單位比較好!一般來講施工單位是要負責調試和員工培訓的。


    2.污泥接種和負荷調整我想是最重要的工作。


    (八)不知污水廠的出水達標率是如何計算的?有沒有算周平均的,如何算?不知有沒有硬性規定出水達標率要達到多少?


    解答:


    據我了解,好像沒有硬性規定的,企業內部管理可以有此提法。多少周期自己可以定的!


    (九)請問啤酒廢水在采用接觸氧化處理時會有大量泡沫產生,且出水COD不穩定是怎么回事?


    解答:


    1.啤酒廢水是屬于B/C比較高的廢水,易于生物系統利用降解。由此生物活性較高。在沖擊負荷較大,食微比過高時尤其容易產生大量泡沫(白色),通過提高活性污泥濃度一般可以緩解泡沫的產生。


    2.由于啤酒廢水受生產過程影響,每天各時間段水量和濃度變化較大,在調節池不具備較大調節能力時,尤其容易產生沖擊負荷,由此,泡沫產生和出水指標不穩定的產生就有可能了。


    3.當然,啤酒廢水ph變化較大,應該調整得當,保證進生化池的廢水ph調整到位,否則也有可能產生泡沫,但這多半是事故操作時才會發生。


    (十)多個印染企業的排水集中處理,主體工藝為物化-厭氧-好氧,好氧工藝為活性污泥法,現在的情況是好氧進水COD約在600mg/l,硫在100mg/l左右,好氧池出水(靜沉)COD約100mg/l,污泥濃度(MLSS)800mg/l,F/M約在0.35左右,好氧池末端溶解氧在2mg/l左右。棘手的問題是污泥在二沉池中沉淀性能很差,多呈懸浮狀態,隨出水流失嚴重,二沉池底部污泥濃度很低,比曝氣池高不了多少,污泥流失導致出水水質超標。對污泥鏡檢有少量絲狀菌,我懷疑污泥懸浮的原因為結合水性污泥膨脹,但因為對結合水性污泥膨脹有那些特征不是很清楚,因此不能肯定是否為結合水性污泥膨脹,想聽你的看法,有何好的對策?還有進水中過高的S2-是否會造成污泥中毒?以及會對污泥造成什么樣的后果?


    解答:


    1.COD去除率83%,應該還可以,因為,您處理的源水處理難度較大。


    2.各指標控制的也較好。


    3.對于出水有漂泥現象,我認為,和您處理的源水水質有關,我不知道SV30沉降情況如何,所以,不太好判斷,但我想,活性污泥懸浮有兩種表現:a活性污泥絮凝后懸浮。b活性污泥不絮凝懸浮。前者是活性污泥包裹氣泡形成的,后者是污泥膨脹引起的。


    4.通常,源水含有多量硫化物,容易導致含硫粒的絲狀菌繁殖,導致污泥產生漂泥。同時硫化物含量過高是,污泥容易降低活性,導致漂泥。因此,歸結為硫化物含量過高導致漂泥,應該可以成立的。


    5.我想適當提高污泥濃度,可以緩解漂泥現象的。同時隨著系統的運行,活性污泥應該可以被馴化而適應這樣的水質的。


    (十一)食微比可以監測什么指標?而且怎么樣才可以測出來呢?


    解答:


    食微比,是進入生化系統前的水體中,有機物含量與生化系統內活性污泥濃度的比值,通過這個比值,可以判斷負荷高低,進而調整操作,避免生化系統發生污泥老化和過負荷出水超標的產生。計算公式為經驗公式,具體可參照一下前面的相關交流內容。


    (十二)你在前面一篇講如何降低污水處理廠的運行成本的帖子里說"污泥費用如有產生,可根據情況用于廠內花木堆肥。由此只需增加點工費用即可",我非常同意。我們這里有一個規模不大的小城鎮生活污水處理廠,產生的污泥考慮用于花木堆肥,請問污泥在使用前,需要處理嗎?用什么樣的方法處理最可靠、最經濟?


    解答:


    我想您可以在花木旁邊挖半米寬,0.3米深的溝渠,將污泥填入后,再用原有的土覆蓋即可了,我想不需要經過處理的,畢竟您的污水是市政污水而已!


    我擔心污泥中的有害微生物和病原體會對環境和人造成影響,我的擔心有必要嗎?


    解答:


    廢水處理的微生物,為自然界的正常菌群,不具傳染性微生物的,大可放心,否則,游離在排水中的微生物,不就對水體中污染了嗎?!倒是工業廢水的污泥,法規受控的。


    (十三)一般污泥膨脹之后,多久時間能緩過勁來?我的污泥膨脹(大約兩三個星期)之后,出水水質還是好的,只不過NH3-N去除率不高,鏡檢絲狀菌不是很多,初步判定為進水pH過低,后來我投加石灰一兩個星期,硝化率提高了,但是污泥的沉降性能還是不好,最后,污泥跑了,請問一下這是怎么回事呢?


    解答:


    1.如您所說,絲狀菌膨脹是有周期性的,時間長短跟水質及處理工況有關。


    2.跑泥是絲狀菌膨脹的后果,找出原因,才能緩解膨脹程度。


    (十四)一沉池、二沉池、污水脫泥房采用的絮凝劑用何種較好,(當然現在脫泥房的絮凝劑不是很急)。一般濃度及投入量是多少?現在一沉池、二沉池絮凝效果不是很好(我采用的是聚鋁PAC)。


    解答:


    建議采用硫酸鋁鐵絮凝劑,不要用聚鋁PAC,這樣效果可能要好一些。濃度及投入量可根據污水具體情況進行小試確定。


    我覺得二沉池投加絮凝劑是乎不合理。即使污泥惡化,也應慎重決定的!


    (十五)氧化溝中污泥濃度增長過快是何原因,如何解決?


    解答:


    底物濃度的增高是導致污泥增長的主要原因,當然,氣溫的升高也要考慮的!


    (十六)我們廠是一級處理,而且是間歇進水,進水水質有點超標,處理效果也沒有達標,我想問問您,影響一級處理有哪些因素?


    解答:


    1.有關一級處理,影響因素較多,包括:原有設計、運行工藝、藥品選擇、操作方法等方面。


    2.可以改變的方面主要是藥品的選擇和投加方式。


    3.我想您可以認真的選擇絮凝劑,以得到理想的處理效果。


    (十七)水解酸化池污泥密度1.002-1.006(書本得知),那么其污泥流失是必然,則必須在好氧后設污泥回流到水解池,是否如此?


    有手冊介紹,接觸氧化池污泥部分懸浮,部分附于填料,那三豐兄前面指出其調試時先悶曝,再排出剩下的活性污泥(防止游離態微生物與填料上的微生物爭奪有機養料),與其相矛盾?若將好氧后混合液回流到水解酸化池,則水解酸化DO應控制在什么范圍?請大家指教。


    解答:


    1.輕微流失,我想也不必進行回流的,通過水解池微生物自身繁殖,應該能夠滿足流失的補給。


    2.同時,此工藝,處理的重點和最后的把關環節不再水解池,因此,水解池濃度的適當波動不會對后續工藝造成太大的影響的。


    3.對于悶曝問題,我想這個做法與污泥排出并不矛盾的,因為這是在培菌階段而已,而非正常生產的操作。


    (十八)有一種工業廢水是在生產精制棉的過程中產生的,有機物含量比較高,且廢水成堿性。我想在此加酸調節廢水的pH值,同時酸化水解廢水中的有機物,你看是否能實現。該水質于造紙廢水有點相似,但他的水質指標比造紙廢水要小得多得多。


    解答:


    人為酸化,我想不能有效降解有機物的,通過水解酸化菌可以降解有機物。特一加酸調節我想沒有必要!


    (十九)我現在剛剛做完一個7000噸的食品廢水,我想請教一下關于微生物培養的有關問題:我想采用直接接種來培養,使用城市污水處理廠經過脫水后的污泥餅可否?此污泥在脫水的過程中投加了PAM,對微生物有否影響?是否增加了培養的時間?


    解答:


    我想沒有問題的,不會增加培養時間的,同樣會保持活性的。


    (二十)小水量的污水站格柵怎么設計?按照教材或設計手冊上的設計公式算出來的格柵寬度太小,無法布置。


    解答:


    對于小水量的工程,計算出的格柵寬度太小,可以保持柵條間隙不變,直接把寬度放大為水渠的寬度,不必太拘泥于手冊。


    (二十一)二沉池為圓形周進周出(不是中進周出)。在出水堰板1m范圍內有細微的浮粒從池下往上反涌,外觀很不好。只是我們的出水還沒達到標準。COD大約89mg/l,BOD大約28mg/l,SS大約23mg/l。目前我們的培菌工作進展比較順利。SVI(30)大約有10%。鏡檢可以看到少量的輪蟲。跟這兩天下雨,進水量大有關吧。但我們進水的BOD/COD太低,導致培菌工作比較緩慢。現在還沒有排泥。針對我們目前的狀況,我有幾個問題:


    1、我們是否可以連續進水,我們的污泥是否已經耐一般的沖擊負荷?


    2、氧化溝DO大約有8左右,是否只要開一臺曝氣機推流?還是偶爾開動曝氣機,氧化溝前面有進水推流,尾部有回流污泥推流。


    3、估計什么時候開剩余污泥泵?怎樣控制回流比?


    解答:


    1.有10%的沉降比,f/m不要大于0.25;連續進水是沒有問題的。


    2.檢測氧化溝混合液流入二沉池的溶解氧是否滿足要求,有1.5的溶解氧就可以了,最好考察整個氧化溝的溶解氧數據。然后決定曝氣方式。


    3.如果,氧化溝混合液流入二沉池的溶解氧大于3.0,我想,一是能源浪費,二是出水夾有細小未沉降活性污泥顆粒。


    4.間斷的短時間排泥是有必要的。否則10%的沉降比,會有很大的折扣。


    5.回流比的控制,可根據進水量來調節,和傳統污泥法一樣,如非脫氮除磷,50~100%皆可。


    6.輪蟲產生和數量,與下雨,進水量大沒有太大關系,與低負荷,污泥齡長有關聯的,也提示可以連續進水,提升負荷了。當然,也要求適當排泥。


    (二十二)我要給UASB接種!由于我在小鎮上調試,書籍沒帶.現在不確切AB法A段如何控制.請問:1、是從一沉池以等同的流量給A段連續回流嗎?2、SV30應控制在多少?是5%-10%嗎?3、一沉池廢棄污泥嗎?


    解答:


    1.您講的一沉池我不太理解,如果是二沉池我比較能理解的。


    2.我的認識是AB法為兩級生化處理,通過AB法處理比較難降解的有機物比較有利,因為停留時間比較能夠保證的。


    (二十三)最近我們放空沉淀池,不知道為什么進水后大概一天后就有很多浮泥,是黑色的,已經持續了一個多星期了,現在還有。究竟為什么會發生這種情況?有什么辦法補救呢或者預防呢?


    解答:


    1.我不知道,您的沉淀池是廢水處理的沉淀池,還是做自來水的沉淀池。如果是廢水處理的沉淀池,我想你應該檢查一下清洗前和清洗后,沉淀池進水的工況有無變化!如進水量、進水溶解氧含量、進水停留時間等!


    2.作為好氧生物處理,二沉池污泥發黑上浮,首先應該考慮池內溶解氧含量,避免出現缺氧或厭氧。


    3.沉淀池回流污泥是否通暢,回流量是否過小,刮泥設備是否隱藏故障,也要檢查一下。


    4.如果是初沉池污泥上浮,可考慮廢水有機顆粒物濃度是否增加,排泥是否到位,停留時間是否過長,刮泥設備是否隱藏故障等。


    (二十四)我想請教一下,我們廠處理石油出水,現在進調節池水質較好,可暴氣池處理能力差,水面漂油很多,是污泥老化的原因嗎


    解答:


    油類本來就不易被生物降解的,跟污泥老化沒有太大關系的。


    (二十五)我公司現接手一焦化廠蒸氨廢水處理工程,此廠以前也用的活性污泥法,但是由于氨、酚濃度極高,所有菌種全部陣亡。


    其水質如下:COD=8000-11000;揮發酚=1700-2300;揮發氨=300;硫***=635


    我們采用的預處理工藝為:


    蒸氨廢水(加堿)→隔油調節池(除油)→密封吹脫池→雙機氣浮→中間水池→砂濾


    效果依然不好,有什么更好的辦法嗎?在預處理工藝中還需要哪些改進?


    解答:


    1.此類廢水,處理成本的提高已為必然。


    2.保證出水達標,我想過濾后段增加A/B法處理可能會得到好的效果。


    3.通過增加生化系統,并且要求設計安裝單位,提供設計方案和理由,合理選擇生化工藝,應該沒有問題的。


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